锰铁合金优化工艺操作:在此基础上,炼钢部还在工艺技术提升等方面寻找突破口,持续提高工艺操作水平,天津锰铁粒加大低端合金的使用量。同时成立了合金消耗降本增效攻关团队,负责人关顺宽与成员一起对合金消耗的整个过程进行了分析,他们结合留渣、溅渣、提温剂配加、吹炼等操作流程,总结提炼出了一整套优化操作方案。实施后,大大减少了合金的消耗,提高了合金的收得率,实现了稳定留渣量、控制溅渣料、优化底吹强度、化好过程渣的目的,同时达到了钢水低氮、低磷的控制要求,使钢水中的硫、磷含量大幅降低,更为高、中碳锰铁等低端合金的使用创造了条件,天津锰铁粒电话合金消耗成本较之前每吨降低了2.4元。
冶炼硅锰合金时,硅和锰是从熔融态的硅酸锰中还原出来。天津锰铁粒MnO易被还原,而SiO2难被还原。为使SiO2能得到充分还原以保证合金成分,从控制炉渣成分角度来考虑,应选择低碱度炉渣为宜,且碱度愈低愈好。但当碱度低于0.5时炉渣粘度较大,难以从炉内排出;且由于导电性差 而影响电功率在炉膛载体内的均匀分布,难以得到广阔的高温区。结果会使 SiO2不能充分还原,还会导致炉况恶化。影响炉渣碱度的重要因素是SiO2的 还原率。提高炉渣的碱度的途径就是提高SiO2的还原率来实现,不能依靠添 加CaO或MgO来实现,天津锰铁粒电话因为CaO和MgO的增加限制了SiO2的还原,降低 了Mn的回收率。
硅锰合金冶炼参数要求:在变压器额定容量为12500 kVA矿热炉条件下:天津生产锰铁粒①常用电 压级为143 V;②合适的电极工作端长度1700 mm~2000 mm;③保持三相电 流电压平衡;④控制合适的炉渣碱度,控制 二元碱度R2=0.5~0.7,炉渣中 SiO235~43%、MgO5~9%;⑤料面透气性良好、冒火均匀、炉料均衡大面积下沉(封闭电炉使炉内压力稳定)、电极深而稳定地插入炉料中,这是冶炼过程中炉况正常的重要标志;⑥足够量的还原剂,还原剂不足,易导致翻渣、负荷波 动且送电不足,天津锰铁粒电话合金中Si与Mn的含量下降。。锰硅的质量检验标准铁合金化学分析用试样的采取和制备。
中国硅锰合金市场调研报告:天津锰铁粒电话从1998年开始,中国为钢铁、铁合金等行业提供了良好政策环境,使大量投资涌入这些行业,大量资金的流入,带动了硅锰合金行业的扩张。硅锰合金是钢铁冶炼的氧化剂,是钢铁工业最重要的基础原料之一。随着钢铁行业的发展,硅锰合金的产能也随之快速增长。目前,我国已成为世界一大硅锰合金生产、消费和出口国。同时,硅锰合金产业的扩张使硅锰合金产能过剩的问题越来越明显。目前,铁合金行业产能利用率不足50%,产能严重过剩。本文通过文献查阅及市场调研,对硅锰合金行业特性进行阐述,对硅锰合金产业上下游行业的特点、现状锰铁粒、政策环境影响、市场供需及竞争情况进行调查分析,
硅锰合金厂节后面临的主要困境:天津锰铁粒从合金的主要需求端钢厂方面来看,从去年下半年开始对合金逐步采取低库存策略,基本以随用随采为主,全年库存可用天数基本维持在20天以下,库存周期与往年相比有所下降。今年1月,由于春节前的补库,使得库存可用天数环比出现10%以上的增长,重回21天以上,但同比去年同期可用天数仍有明显下降,其中锰硅同比下降超过20%,硅铁也超过7%。主要是由于钢厂节前对合金后市价格并不看好,补库意愿明显不足。但进入二月后,随着钢厂成材库存压力日益增加,其自身利润和产量均出现下调,对合金的补库意愿转为低迷,重启之前的低库存策略,天津锰铁粒钢厂合金的库存量再度出现环比下降。