锰铁合金优化工艺操作:在此基础上,炼钢部还在工艺技术提升等方面寻找突破口,持续提高工艺操作水平,甘肃高碳锰铁加大低端合金的使用量。同时成立了合金消耗降本增效攻关团队,负责人关顺宽与成员一起对合金消耗的整个过程进行了分析,他们结合留渣、溅渣、提温剂配加、吹炼等操作流程,总结提炼出了一整套优化操作方案。实施后,大大减少了合金的消耗,提高了合金的收得率,实现了稳定留渣量、控制溅渣料、优化底吹强度、化好过程渣的目的,同时达到了钢水低氮、低磷的控制要求,使钢水中的硫、磷含量大幅降低,更为高、中碳锰铁等低端合金的使用创造了条件,甘肃高碳锰铁厂家合金消耗成本较之前每吨降低了2.4元。
从锰铁合金价格的季节性走势看,甘肃高碳锰铁厂家锰硅价格节后整体处于近几年的历史同期低位水平,基本回落至2017年同期的水平,明显弱于2018年与2019年的同期表现。而硅铁价格则处于近几年的中位水平,整体走势强于锰硅,二者价差节后持续收窄,3月的钢招价格有望持平。锰硅价格之所以下挫明显主因其供需出现明显恶化叠加原料端锰矿价格出现回调。节后锰硅出现供需两弱的局面,但需求端的萎缩程度更为明显,螺纹周产量自年初以来的累积降幅近30%,从350万吨/周一路降至240万吨/周的水平,甘肃高碳锰铁降幅远超锰硅自身产量降幅,钢厂利润也下降至100元/吨附近,从而带动锰硅价格中枢大幅下移。
锰铁合金升级合金材料:为进一步降低合金消耗成本,攻关团队同时也将目标放在了合金的替代工作上。甘肃高碳锰铁他们首先展开了对微碳猛铁合金的替代工作,经与公司专业沟通协调,最终确定了将低碳金属锰、金属锰球作为替代品,并在转炉和精炼工序分别进行试验。通过试验前后对比发现,两道工序的合金吸收率达到了92.5%,与微碳锰铁吸收率92.6%持平,钢水的质量也没有发生任何波动,完全满足使用要求。经过测算,微碳锰铁实现替代工作之后,每月可节省采购费用70多万元,合金消耗成本每吨降低了1.2元。甘肃高碳锰铁高碳锰铁或锰质合金在铁合金工业中用作生产低碳铁合金的还原剂。
硅锰合金厂节后面临的主要困境:甘肃高碳锰铁从合金的主要需求端钢厂方面来看,从去年下半年开始对合金逐步采取低库存策略,基本以随用随采为主,全年库存可用天数基本维持在20天以下,库存周期与往年相比有所下降。今年1月,由于春节前的补库,使得库存可用天数环比出现10%以上的增长,重回21天以上,但同比去年同期可用天数仍有明显下降,其中锰硅同比下降超过20%,硅铁也超过7%。主要是由于钢厂节前对合金后市价格并不看好,补库意愿明显不足。但进入二月后,随着钢厂成材库存压力日益增加,其自身利润和产量均出现下调,对合金的补库意愿转为低迷,重启之前的低库存策略,甘肃高碳锰铁钢厂合金的库存量再度出现环比下降。
硅锰合金做配料计算,一般按下列程序及要求进行。甘肃高碳锰铁(1)原料 及产品规格:①确定硅锰合金生产牌号及成分;②确定原料及成分,包括入炉 锰矿、焦炭、硅石、熔剂等项原料。(2)参数选择:①元素分配系数的确定,包括 入合金、入炉渣及挥发损失;②炉渣碱度选择;③焦炭损失系数,包括炉口烧损 和出铁口挑碳,一般按12%计。(3)以100 kg锰矿为基础计算:①锰矿搭配比 例计算,经计算得出入炉混合锰矿的搭配比及混合锰矿成分;②需碳量计算; ③硅石量的计算;④补加熔剂量的计算;⑤料批组成(kg),由以上计算得出料 批中锰矿、焦炭、硅石、熔剂等项原料的数量;⑥合金重量及成分计算;⑦甘肃高碳锰铁炉渣 重量及成分计算。
高碳锰铁电炉法冶炼高碳锰铁有三种方法:甘肃高碳锰铁无熔剂法。对于含氧化锰较高的富锰矿,可以用无熔剂法冶炼锰铁、冶炼时炉料中不配加石灰,设备和操作类似硅铁,并且是在还原剂不足的条件下采用酸性渣操作,炉膛温度比熔剂法低约1320~1400 ℃,用这种方法生产既要获得合格的高碳锰铁,又要得到含锰大于35%、供冶炼锰合金用的低磷、低铁富锰渣。入合金率为58%~60%,入渣率为30%~32%,挥发10%。用无熔剂法冶炼高碳锰铁必须使用含锰高的富锰矿,甘肃高碳锰铁并且要求矿中有颇低的磷含量。该法虽然锰的回收率低,但用富锰渣冶炼锰合金时还可以回收绝大部分的锰,其锰的总回收率比熔剂发高。